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2020-KJ-1-010 燃用高硫煤锅炉水冷壁高温腐蚀综合治理研究及工程应用
日期:2021年01月08日    来源: 中国腐蚀与防护学会     分享:
获奖项目编号:2020-KJ-1-010
获奖项目名称:燃用高硫煤锅炉水冷壁高温腐蚀综合治理研究及工程应用
第一完成单位:南昌航空大学
项目联系人:刘光明
联系人电话:13207006808
联系人邮箱:gmliu@nchu.edu.cn
项目简介:

       锅炉燃用高硫煤生成SO2、SO3和硫酸盐导致锅炉水冷壁严重腐蚀,尤其是低氮燃烧锅炉中硫的化学势高,导致腐蚀加速。如国电长源汉川第一发电有限公司低氮燃烧器改造后,#1和#3炉分别运行310天和420天后,水冷壁管大面积严重腐蚀。本项目针对以上问题,开展了锅炉水冷壁的腐蚀机理和综合治理研究,主要研究内容如下:
       (1) 腐蚀机理研究:开展了锅炉水冷壁常用材料P12和P91钢及45CT和NiCr/Cr3C2涂层在高硫环境下的高温腐蚀失效机理研究,分析了现场取样的水冷壁腐蚀产物,掌握了涂层和基体材料的失效行为和规律。
       (2) 开发了新型耐蚀涂层:综合考虑高硫、含氯、还原性气氛的环境特点,研发了主要成分为Ni-Cr-Mo-Nb新型防腐涂层材料,优化了涂层制备工艺。在模拟烟气环境开展了涂层材料高温腐蚀行为研究,评估了涂层的服役寿命。
       (3) 燃烧过程数值模拟:对燃烧的湍流过程、颗粒相的输运、煤粉颗粒的热解和燃烧、气相反应物参与的均相燃烧反应、辐射和对流传热过程、氮氧化物生成和还原过程等进行数值模拟,通过约束一次风、二次风等参数的边界条件计算出不同燃烧条件下不同区域的O2、CO和NOx浓度,为燃烧调整提供了理论支撑。
       (4) 燃烧调整与优化:根据炉膛及燃烧器结构特点、燃煤特性、运行工况,开展了燃烧器区域贴壁气氛在线测试,获得了CO、O2 和H2S在水冷壁近壁区分布特点及其与涂层腐蚀的关系,开展了锅炉燃烧优化调整实验,获得了燃烧系统的最佳运行参数。
       特点:针对燃用高硫煤锅炉水冷壁高温腐蚀行业难题,从研发新型防腐热喷涂材料、优化喷涂工艺参数和燃烧调整改善腐蚀环境等多方面着手,进行综合治理,达到了一个大修周期内水冷壁不会因腐蚀导致失效的目标,实现了涂层新材料制备、水冷壁防腐工程的产业化。
       推广情况:本项目研究成果已在国电长源汉川第一发电有限公司、国电青山热电有限公司、山东新恒金表面工程技术有限公司、北京赛亿科技有限公司等多家单位进行了工程应用,显著延长了涂层服役寿命,满足一个大修周期(4年)水冷壁不需进行防腐施工的要求。项目具有良好的社会、经济效益。


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