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2025-KJ-2-018优特钢中夹杂物诱发局部腐蚀的量化评价及关键控制技术集成创新
日期:2026年01月14日    来源: 中国腐蚀与防护学会     分享:

获奖项目编号:

2025-KJ-2-018

获奖项目名称:

优特钢中夹杂物诱发局部腐蚀的量化评价及关键控制技术集成创新

第一完成单位:

贵州大学

项目联系人:

王林珠

联系人电话:

15286070559

联系人邮箱:

lzwang@gzu.edu.cn

项目简介:


  在“双碳”和高端制造强国战略的推动下,优特钢在桥梁、能源、交通等重大基础设施中的需求日益增长,其洁净度和耐蚀性能成为保障装备安全服役和工程长期稳定的关键。然而,现有研究大多停留在定性描述上,缺乏跨钢种、跨工艺批次的量化规律与统一评价标准,制约了高性能优特钢的规模化应用与产业升级。本项目面向这一国家重大需求,针对优特钢中非金属夹杂物诱发局部腐蚀的科学难题,首次引入可解释机器学习与多源实验验证相结合的方法,系统揭示了夹杂物尺寸、形貌、模量及钢中氧含量对腐蚀的定量影响规律,并形成了可在工业实践中直接应用的夹杂物调控集成创新技术。研究成果应用于油田装备用钢这一极端腐蚀环境下的典型代表,及球墨管、汽车底盘装备用钢等,实现了材料性能的整体优化,具有显著的意义与应用前景。
  本项目聚焦夹杂物诱发腐蚀的微观机制与工程调控难题,提出并实现了以下四方面系统性创新:(1)基于可解释机器学习揭示了夹杂物尺寸、形貌特征与模量对局部腐蚀的影响规律,建立了量化评价体系,明确了夹杂物平均面积< 5 µm2、直径1-3 µm区间时,腐蚀敏感性显著降低。同时揭示了球形度高、边界光滑的夹杂物更有利于抑制腐蚀扩展。(2)系统建立了钢中氧含量和夹杂物数量密度与电化学性能的对应关系,形成了钢包高洁净吹氩制度,证明当氧含量低于在20 ppm时,自腐蚀电位上移50-120 mV,极化电阻提高30-50%,耐蚀性能显著改善。形成了钢包软吹制度,提高钢中氧含量控制的稳定性;(3)开发了基于低碱度稀土精炼渣体系的夹杂物改性工艺,同步攻克高洁净度与高耐蚀性的技术难题,开发并应用的精炼渣,使夹杂物弹性模量降低50%以上,脱氧率和脱硫率分别提高了33.93%和45.95%,夹杂物改性效果接近99%,产品抗拉强度超1240 MPa;(4)提出了Ce/Y/Zr微合金化夹杂物调控技术,实现耐蚀性与力学性能的协同优化,揭示了夹杂物由易蚀相向稳定相转变的规律,提出耐蚀性与力学性能协同优化的控制技术,实现了工艺与质量控制规范的工业化应用与标准化推广。
  该项目由贵州大学牵头联合北京科技大学、东北大学、首钢水城钢铁集团以及芜湖新兴铸管共同完成,成果已在多家企业完成规模化应用,形成了可复制的夹杂物调控集成创新技术。部分产品供货于贵州钢绳,开发的高强耐蚀钢丝已成功应用于“南海奋进号”FPSO系泊缆,打破国外垄断,并广泛应用于花江峡谷大桥、坝陵河大桥等重大基础设施建设。芜湖新兴铸管基于本技术生产的高洁净度、高耐蚀球墨管、油管和管线钢以及汽车底盘装备用钢,应用于市政水利、海水淡化、油田开采和新能源汽车领域。项目累计新增销售收入8.2亿元,新增利税0.81亿元。


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